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煙氣在線檢測怎麽進行脫硫和脫硝的問題
2019-10-22

  煙(yān)氣在(zài)線檢測是要怎麽進行脫硫和脫硝的問題,具體的原因和解決方法是什麽呢?下麵給大家詳(xiáng)細的介紹一下。

煙氣在線檢測(cè)怎(zěn)麽進行脫硫和脫硝的問題

1硫酸銨結晶顆粒小及處理
1.1主要原因
  主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)因為進入脫(tuō)硫塔煙道(dào)處防腐層(céng)脫落到濃縮段,堵塞二級循環泵噴頭(tóu),使得脫硫塔濃縮段溫度(dù)太高。其次可能是液氨(ān)投入量太大,脫硫(liú)塔pH值太高,影響硫(liú)酸銨的結晶效果。也可能是由於鍋爐布袋除塵器泄露,導(dǎo)致煙(yān)氣中粉塵進入脫硫(liú)裝置,這時(shí)二級循環泵噴頭流通不順暢(chàng),由於堵塞造成(chéng)濃(nóng)縮段封閉,同時溫度升高,硫酸銨結晶顆粒太小,分離效果差。
1.2解決措施
  一般脫硫係統在開(kāi)車(chē)前,首先要進行試車實驗。脫硫係統(tǒng)檢修後,少(shǎo)進行兩天水聯(lián)動試車,並對脫硫塔、循環槽進行清理。水聯動(dòng)試車結(jié)束後,觀察(chá)噴頭及泵體運行(háng)情況,保證不堵塞(sāi)噴頭防止堵塞。
  降低對液(yè)氨的投入(rù)量,對脫硫塔進行整體的調(diào)整控製,確保脫硫塔出(chū)口煙氣穩定。同時控製脫硫塔pH值。將一、二級循環泵的入口過(guò)濾器換成管道過濾器,籃式過濾器(qì)密(mì)閉(bì)性差,雜質顆粒會堵塞噴頭,影響出料效果。
  還(hái)可以改進(jìn)鍋爐除塵係統,一般使用較為廣泛的是布袋除塵器,可以用電袋複合式除塵來進(jìn)行替換,確保煙氣之後的排放達到國家規範水平和環保要求,從而大(dà)大降(jiàng)低煙塵對係統(tǒng)產生的不利影響。
2硫酸(suān)銨管線斷(duàn)裂
2.1主要原因
  脫硫塔到硫酸銨廠房(fáng)的脫硫管線經常(cháng)破裂,並且時間長,導致不能正常出料,破壞(huài)原來(lái)的結晶顆(kē)粒。一般在運行過程中硫(liú)酸銨管線的蒸(zhēng)汽(qì)伴(bàn)熱(rè)經常存在不合適形式,常解決的辦法就是出料後及時用水衝(chōng)洗,避免對管線的封堵(dǔ)。但是又出現一個問題,由於存在熱脹(zhàng)冷縮的特性,特別容易出現管線彎頭、膨脹節、法蘭處極易拉裂等問(wèn)題。
2.2解決措施
  及(jí)時聯係(xì)搶修單位對管線進行連接(jiē),避(bì)免管線泄露導致(zhì)出料受限。改造原有的硫銨管線伴熱方式,采用電伴(bàn)熱(rè)方式來代替蒸汽伴熱,除此之外也可以在(zài)管線上另外增加膨(péng)脹節的個數。
3液氨壓力不穩定
3.1主要原因
  對(duì)於液氨的(de)供應(yīng)而言,一般情況下由於管(guǎn)線距離長,使得液氨壓力不穩定,結果就是(shì)控製二氧化硫比較困(kùn)難,這樣對硫銨的氧化效果同樣大打折扣。常用的方法是用針型閥門調節係統液氨含量,但是當閥門在開度過小,整個(gè)操作過程比較困難(nán)。
3.2解決措施
  把氨變成液氨泵,強化液(yè)氨(ān)泵的管理工作。另一種措施是在循環槽或者循環槽頂部處(chù)安裝壓力表,這樣可以隨時了解管線(xiàn)壓力的變化情況,方便工藝操作和(hé)調整。
4過濾(lǜ)器堵塞頻繁
4.1主要原因
  鍋爐廠脫硫係統中循環(huán)泵(bèng)的入口大(dà)多都采用籃式過濾器,工作(zuò)一段時(shí)間後係統中的一級循(xún)環泵電流就會降低,拆開檢修後發現過濾器內存在例如(rú)樹脂等膠體雜質。籃式過濾器本(běn)身存在一個缺點,由於底部有間隙導致密封性差。對其進行檢修(xiū)時發現一些(xiē)過濾(lǜ)器(qì)中的雜(zá)質顆粒已經把噴頭(tóu)堵塞。為了防(fáng)止堵塞噴頭(tóu)造成的影響,脫硫塔超溫,結果(guǒ)影響結晶出料。
4.2解決措施
  首先可以更換過濾器,使用密封效果好的管道過濾器。其次分析得知(zhī)過濾器入口中堵塞物主要是硫酸銨,經研究後發現一開始使用12mm孔徑的過濾(lǜ)器,經(jīng)過一段時間運行後換成14mm孔徑的(de)管道過濾。
5脫硫(liú)塔pH值過高
5.1主要(yào)原因(yīn)
  電廠(chǎng)為了保證脫硫效率,增加(jiā)液氨的使用量,導致(zhì)的結果是一級循環中的酸堿值(zhí)變大,這時循環槽下層漿液和脫硫塔中濃縮段的酸堿值都升高。結果就(jiù)是脫(tuō)硫塔中顆(kē)粒結晶(jīng)變小,密度增加,硫酸銨出料量降低。
5.2解決(jué)措(cuò)施
  可以將一級循環泵過濾器變成管道過濾器,同時減(jiǎn)少液氨的投入(rù)量,對脫硫塔進行整體調整控製,確保煙(yān)氣出口穩定,嚴格控製pH值。一級循環(huán)A泵酸堿值控製在5~8,C泵控製在4~6,二氧化硫(liú)值控製在20~100mg/m3。對於針型閥門脫硫係統液氨調(diào)節,閥門開度太小時調(diào)整比較困難,即使是微調液氨的(de)流量波動性也特別大。為了保證二氧化硫出口合格,對於同樣的(de)液氨量,加閥後閥位為40%~50%來確保其合格,並且較為穩定。
6脫(tuō)硫塔pH值過高
6.1主要原因
  目前硫(liú)酸銨(ǎn)存在大(dà)量不達標,含(hán)氮量低,質量差,並且市麵上硫酸銨(ǎn)質(zhì)量參差不齊,所以許多硫酸銨產品銷售不佳(jiā)。
6.2解決措施
  據了解含氮量大部分不合格原因是由於(yú)鍋爐除(chú)塵效果差(chà),其中脫硫(liú)係統含塵量高,所(suǒ)以含氮量低,硫酸銨(ǎn)呈灰色。應該對鍋爐除塵裝置進行改造,換成電袋複合除塵設(shè)備。
7氨逃逸及氣溶膠
7.1主要(yào)原因
  氨逃逸產生的原因,主要是由(yóu)於氨法脫硫過程中(zhōng)氨水作為吸收劑,但是氨水在常(cháng)溫下存在揮(huī)發性,並且受溫度及密閉性(xìng)的影(yǐng)響(xiǎng)。長(zhǎng)時間放(fàng)置濃氨水,會損失(shī)大量。揮(huī)發後的氨水不僅會降低脫硫效率,對空氣還會造成汙染。所以從環保和脫硫兩個方(fāng)麵而言減少氨水的(de)揮發性具有重要作用(yòng)。
  對於氣溶膠(jiāo)而言,脫硫過程中氨水一般被二氧化硫吸收,但是氨水的揮發(fā)性會(huì)和未(wèi)被(bèi)吸收的二氧化硫反應生成亞硫酸銨,在此過程中有大量水蒸氣,導致小液滴(dī)逐漸形成大液滴,即“氣溶(róng)膠”,結果就是尾氣排放中含有亞硫酸(suān)銨,排到大氣中分解造成空氣的二次汙染。
7.2解決(jué)措(cuò)施
  在氨法脫硫係統中放置氨逃逸(yì)監測表,這樣可以對氨逃逸(yì)量進行及時的監測。有助於減少液氨的投入量,減小氨的損耗,並且觀察煙氣(qì)的排(pái)放情況。或者在脫硫塔上安裝一層噴水裝置,用來解決(jué)按逃逸(yì)的問題。
  擁有一支長期從(cóng)事在線氣體分析儀器、過程分析預處理裝置研究開發(fā)具有豐富經驗、有理想、有技術的隊伍。尤其是在過程分析儀器在高溫、高粉塵、高濕度、高腐蝕等(děng)惡劣工況條件下的取樣預處理方麵的關鍵技術,研發的(de)煙氣在線(xiàn)監測係(xì)統、voc在線監測係統、氨(ān)逃逸廣泛應用在水泥、冶金、鍋爐煙氣、脫(tuō)硝、脫硫、製藥、化(huà)工、環保、石化、煤氣等行業,並取得了良好的使用(yòng)效果,得到了客戶的一致好評。
  以上就是關於煙氣在線設備處理脫硫和(hé)脫硝的問題,請大家(jiā)注意(yì)。
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